貴州盤江精煤公司 周洪 陳皖寧 朱世明
l 前言
近年來(lái),煤中細(xì)粒級(jí)物料的含量呈上升趨勢(shì),再之煤炭在開采出來(lái)后要帶一定水分,在進(jìn)選煤廠后,很容易使原煤貯運(yùn)系統(tǒng)發(fā)生膨倉(cāng)等泄煤不暢問題。盤江精煤公司老屋基選煤廠,是一座年人選原煤1.5 Mt的群礦型煉焦煤選煤廠,分別人選老屋基礦、山腳樹礦和土城礦原煤。該廠的原煤貯運(yùn)系統(tǒng)有3個(gè)貯量各為2000t的原煤罐(1~3#),老屋基礦的井下原煤直接人內(nèi);另有8個(gè)貯量各為100t的受煤坑(1~8#)接收外礦原煤,再經(jīng)膠帶輸送機(jī)轉(zhuǎn)載至原煤罐 (見圖)。
由于各礦原煤煤質(zhì)變化較大,使該廠受煤坑及原煤罐經(jīng)常發(fā)生膨倉(cāng)和堵倉(cāng)事故。處理的辦法是:對(duì)受煤坑,人工手持高壓風(fēng)管捅倉(cāng);原煤罐,采用空氣炮破拱?諝馀诓蛔嘈r(shí),則采用人工放炮破拱。這些辦法,不僅勞動(dòng)強(qiáng)度大,而且易引發(fā)安全事故。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),1990年以來(lái),共有3人因在原煤罐下放炮受重傷。而且,由于原煤倉(cāng)罐的內(nèi)壁均為鋼筋砼+水泥砂漿壓光壁結(jié)構(gòu),摩擦力大,煤炭由于經(jīng)年積累,在其內(nèi)部形成了一個(gè)不可滑動(dòng)層。不僅縮小了原煤倉(cāng)罐的有效容積,還會(huì)延長(zhǎng)卸煤時(shí)間,影響正常生產(chǎn)。多年來(lái),該廠原煤罐的貯存容量只能達(dá)到設(shè)計(jì)容量的50%。為解決這一問題,1997年,該廠在原煤罐2#罐內(nèi)采用高分子聚乙烯材料做內(nèi)襯。這種材料雖然抗沖擊強(qiáng)度和耐磨性能較好,但因采用膨脹螺栓固定,其固定點(diǎn)位先被磨損,使聚乙烯板材翹起或脫落;另外,這種材料不耐高溫。遇到人工放炮時(shí),所產(chǎn)生的高溫會(huì)使板材產(chǎn)生“鼓包”,反而阻礙煤流。
經(jīng)多方查詢,了解到了安徽一家公司生產(chǎn)的微晶鑄石及微晶陶瓷(白色)新型材料及在我公司有關(guān)單位的使用情況。從今年2月份開始,老屋基選煤廠先對(duì)受煤坑和2#原煤罐粘貼微晶鑄石,約l300m2,取得了良好效果。
2 微晶鑄石的主要性能
微晶鑄石是一種硅酸鹽材料。先經(jīng)1500℃的高溫熔融,并壓延成型,最終受控成核晶化的產(chǎn)物,屬以共價(jià)鍵形成的原子晶體類物質(zhì)。有很高的硬度和耐磨性,熔點(diǎn)很高,晶體的延展性小,有脆性;成型過(guò)程中不易產(chǎn)生微氣孔,且不易導(dǎo)電,是一種很好的耐磨材料。
微晶鑄石的晶體尺寸一般控制在0.1~0.3um,致密均勻,析晶率在65%左右。在微晶鑄石成型過(guò)程中,其內(nèi)部的微晶體周圍充滿玻璃相,在很強(qiáng)的共價(jià)鍵力作用下起到粘接劑作用。這些微小的近乎于納米級(jí)材料的晶體,具有很高的耐磨性和機(jī)械強(qiáng)度。微晶鑄石在與物料(如煤)接觸作用后,其自由表面被研磨拋光,進(jìn)而減小了摩擦系數(shù)。
另外,由于微晶鑄石特殊的晶體構(gòu)成,其內(nèi)部的硅酸鹽晶體與晶體之間、晶體與玻璃相之間,都是由鍵力較強(qiáng)的共價(jià)鍵相互結(jié)合,因此,其表面的共價(jià)鍵,即使因加工、研磨等而發(fā)生斷裂,也仍有較大的殘留共價(jià)鍵力,表現(xiàn)出較強(qiáng)的親水性(水分子也是H—O共價(jià)鍵結(jié)構(gòu))。當(dāng)這種材料表面接觸水時(shí),會(huì)形成一層附著力很強(qiáng)的“水膜”,而且由于微晶鑄石沒有微氣孔,吸水率為零,因此,這層“水膜”僅僅吸附在微晶鑄石的表面(厚度約100~300um)。由于煤炭的疏水性較強(qiáng),因此,很明顯,這層薄薄的“水膜”起到了潤(rùn)滑劑作用,保證了煤炭在原煤倉(cāng)罐內(nèi)不發(fā)生阻滯,而且這層水膜的形成與煤炭所含的水分有很大關(guān)系。這一特點(diǎn)在盤江煤電公司盤北選煤廠的尾煤泥濃縮機(jī)粘貼微晶陶瓷后的使用過(guò)程中顯得尤為明顯。
3 在選煤廠應(yīng)用
老屋基廠利用國(guó)家計(jì)委批準(zhǔn)的示范工程的有利時(shí)機(jī),決定對(duì)原煤罐和受煤坑進(jìn)行粘貼微晶鑄石。因系老廠改造,為不影響生產(chǎn),先對(duì)2#原煤罐和1~8#受煤坑施工。將微晶鑄石粉(-0.094mm)與水玻璃溶液(Na2SiO3)及固化劑(Na2SiF6),按1:0.4.1的比例混和成膠泥,然后作為粘接劑將微晶鑄石粘貼于倉(cāng)罐內(nèi)壁上。工程完工后只需24h的養(yǎng)護(hù)期就可投入使用。工程總面積約1300m2。
經(jīng)過(guò)2個(gè)多月使用,已基本上解決了堵、膨倉(cāng)問題。以一般情況下15個(gè)標(biāo)準(zhǔn)車皮900t煤為例,未貼微晶鑄石前的卸煤返煤時(shí)間為2 h以上,而改造后不到l5h,效率提高了25%。2個(gè)多月來(lái),沒有進(jìn)行人工放炮作業(yè),貯煤均能經(jīng)給煤機(jī)均勻、連續(xù)地^洗選系統(tǒng),而且,罐的倉(cāng)貯容量也大幅提高,達(dá)到1600t,較原來(lái)提高了30%。另外,約400t煤是為防止煤中的大塊矸石從高空(H一20m)落下砸壞微晶鑄石板和給煤機(jī)料斗而人為預(yù)留的,并非粘附在罐壁上的滯留煤。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),改造后的原煤貯運(yùn)系統(tǒng),平均每月可縮短返煤時(shí)間近70 h,全年可節(jié)電29970 kWh。